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假捻器改造的幾種方法 7 T1 R1 t7 S8 P ~" J7 B4 y
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粗紗生產時,為防止在卷繞過程中產生意外伸長和斷頭,降低粗紗條干不勻率和質量不勻率,通常采用假捻的方法增強紡紗段的強力,因此假捻器是影響粗紗機紡紗質量及效率的重要零件之一。 & \0 H. W) Q1 F0 H6 |
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方法一:錠翼頂孔裝倒角,粗紗質量明顯提高
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0 R7 K: v+ Q: P { 粗紗機的錠速愈快,里、外排紗條的質量差異愈突出,為了解決這一問題,我們認為使用錠翼假捻器是減少這種差異行之有效的方法。比較兄弟廠幾種假捻器后,我們進行了錠翼頂孔裝倒角的假捻試驗,改進了錠翼假捻器結構,在10臺粗紗機上全面推廣,獲得了滿意的效果。
! l2 {+ k7 c% B3 z6 r3 Z b 用專用工具將中套固定在立式鉆床臺上,選擇和頂孔直徑大小相同直徑的鉆頭,磨好角度后裝入鉆床芯子內。校正鉆頭與中套頂孔的相對位置,保證同軸度在0~0.05毫米之內。加工完畢后,對每一錠翼進行檢修。然后,將錠翼插到外排錠子上,開空車運行,用砂布在其加工表面打磨約10秒鐘即可。確定倒角假捻器的直徑為14毫米,角度為75度,在A453D型機外排使用。
- Y! A' @# ~1 h O 倒角假捻器在我廠A453型粗紗機上全面推廣后,粗紗質量較改造前有明顯提高。紡制維綸與棉混紡的紗線,成分各一半,干重為5.38克/10米,平均濕重為5.682克/10米,回潮率5.6%,相對濕度67%。百錠時機械斷頭根數穩定在0~2根之內,條干不勻率、伸長率,細紗重量不勻率、布面四項紗疵都有所改善。斷頭率、伸長率明顯降低,里、外排差異縮??;條干不勻率有所下降。
: t% S# H+ J- l- x; ]5 O 具體來說,改造前條干不勻率為34.18%,改造后為32.96%;粗紗捻度稍有增加,以10厘米捻數計算,改造前為3.64,改造后為3.70。卷裝容量增加,改造前為1400米,改造后為1500米?!鯚o錫麻棉紡織廠 徐建新 2 \- n: o" ~1 H8 k
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